河鋼邯鋼中板廠運行車間緊緊圍繞“市場”和“產品”兩大主題,采取精準控制閥門流量、調整控冷側噴角度等措施,有效改進了控冷工藝,為軋制高級別品種鋼和提升產品質量提供了有力保障。
隨著中板品種鋼比例的不斷提升,對設備控制精度有了更高要求。該車間為了滿足生產品種鋼的工藝要求,反復調研試驗,對軋后控冷10組側噴精確調整各噴嘴的角度。將每組側噴位置進行移動改造,在縫隙狹小的空間內,上下左右調整噴嘴角度,保證了噴嘴噴出的水形成一道“扇形”,均勻打到不同品種鋼表面,確保鋼板冷卻受熱均勻,對控制板型起到了關鍵作用。
該車間又對控冷后鋼板經過吹掃時有殘留水,影響鋼板質量的問題進行攻關。將吹掃噴嘴的角度統一改為與主管架一致的方向,提高吹掃效果。技術人員經過反復測算還發現原設計圖紙噴嘴設計量不足,導致吹掃效果不佳。為此,他們又加裝了中間部位噴嘴,使吹掃氣形成一道“氣體墻”,確保了鋼板經過吹掃后不再有殘留水現象,消除了該現象對產品質量的不利影響。
由于當前品種鋼軋制的比例和級別越來越高,對控冷水的流量要求嚴格。而軋后控冷流量調節閥門波動較大,定位控制不穩定,閥門調節精度在3——5%,無法滿足當前生產需要。為此,該車間組織技術人員進行了專題攻關,在保證閥體穩定運行同時,使流量控制精度達到了2%,有力支持了品種鋼軋制。