首鋼股份公司通過扎實開展余鋼回下包操作,實現鋼鐵料降低2.97千克/噸,同比降低噸鋼成本3.96元。
在煉鋼后道工序,大包流入中間包,鋼包內會殘存一部分渣、鋼的混合物,這一部分鋼水就是——余鋼。余鋼之前只有一個去處,就是回渣罐,作為渣鋼回吃,渣罐里通過“隔柵”把渣鋼分塊便于回收利用,就是這個隔柵大大提高了成本。據統計,5月份,平均每天更換10塊隔柵,每塊2430元。為最大限度降低成本,股份公司又給余鋼增加了一個去處——“余鋼回下包”,即一部分余鋼直接進入鐵水或鋼水包,重新冶煉澆鑄。在降低隔柵投入的同時,直接增加金屬回收量,降低煉鋼綜合成本。
余鋼直接回下包,需要有包“趁熱”去接,給本就緊張的生產組織加了一記重碼。新加入的余鋼可能出現溢渣等現象,給安全生產提出了更高要求。成分變化,給千變萬化的轉爐吹煉控制又增加了一層難度,崗位操作必須不斷“練功”來解決。為此煉鋼作業部把余鋼回下包作為專項工作,在煉鋼作業區的降本措施展板榜上有名,目標值、上月完成、本月累計,幾個數據時刻在警醒著大家。列入四班KPI指標、堅持“爐爐對”,正向激勵也時刻鼓舞著大家。為了實現降本和保證品種質量的最大公約數,作業部下發《鋼包余鋼回鐵包執行規則》,明確每日作業計劃中哪些品種可以執行此項操作,哪些不可以。生產組織上調度室統籌協調,煉鋼工長、鋼包準備,崗位操作明確各自職責,每天定期將數據按要求記錄在《鋼包余鋼回下包數據記錄》表中。為了盡可能減少余鋼回下包對脫硫攪拌等設備的影響,生產組織上盡量保證重包接余鋼。制定了翻鋼包余鋼時,人員要站在側面安全位置等專項安全措施。
余鋼回鐵包對目前鐵包狀態影響較大,為此根據生產排程盡量組織每月10—15天集中回鐵包,然后進入2—4天涮包期,作業區組織對鐵包進行集中涮包和處理,確保鐵包狀態的正常運轉。為防止鐵水溫度損失大、余鋼粘鐵包底等,要求盛裝鐵水的鐵包等余鋼時間不大于60分鐘,空鐵包接完鋼包余鋼至倒罐出鐵時間不大于20分鐘。余鋼回下包最關鍵的是崗位操作,作業區利用班前、班后會對日常出現的問題進行集中討論學習,并定期組織技師專業培訓。煉鋼作業部圍繞各環節控制堅持每天跟蹤、每天講評。目前回下包量已達30%。