隨著大量超深井鉆機的研制應用,鉆機提升系統載荷越來越大,對絞車剎車系統的安全性、穩定性要求越來越高。通常絞車剎車系統由主剎車和輔助剎車組成。剎車轂作為鉆機、修井機絞車剎車系統主剎車的關鍵受力部件,受力狀況惡劣,極易損壞。以帶式水冷剎車為例,在鉆機作業時,從剎車起到終了這段時間,剎車轂表面溫度可達650℃,在內循環水的作用下,剎車轂溫度迅速降低,如此交替循壞。剎車轂材料在交變熱應變的作用下,通過空位聚集形成龜裂紋;同時,在高溫下硬度下降,摩擦副易于互溶,材料的氧化速率加大,從而使得磨損率增加。剎車轂在激冷激熱的工況下工作,主要失效形式是熱疲勞表面龜裂和磨損。
為了適應超深井鉆探的要求,針對絞車剎車轂過度磨損和熱疲勞開裂做了大量的工作。一方面,通過工藝革新,改善材料的耐磨損性能,延長剎車轂使用壽命。如在Q345A基體上堆焊一層耐磨材料,提高剎車轂耐磨性,或采用鑄造組織代替,通過鍛造獲得更加致密、細小均勻的組織,從而提高材料的耐磨損性能。另一方面,研制新型耐磨材料、復合材料,如通過在Cr-Mo鋼中添加稀土,改善剎車轂的耐磨損性能和熱強性,提高剎車轂的使用壽命。但堆焊的方式生產效率低,通常只作為剎車轂磨損后的尺寸修復;鍛造剎車轂需要大型的碾環設備,而且需要增加加熱工序,增加了生產成本;Cr-Mo鋼含有貴金屬,增加了材料成本。因此,研制新型低成本、高耐磨的鑄造剎車轂用材料,延長剎車轂使用壽命,極具工程意義。
本文采用的Mn-V合金是由國內某石油裝備公司自主研發的新材料,它具有較好的熱強性、耐磨性,能夠滿足剎車轂惡劣工況的使用要求,自投產以來,取得了良好的經濟效益。但是通過作者調研和油田統計數據發現,該材料的焊接接頭在長期使用過程中易產生開裂,在一定程度上影響了該材料的應用。本文通過對該材料焊接試樣進行分析,以期改善該材料的焊接性能。
實驗試板采用堿性酚醛樹脂砂型鑄造而成。樹脂砂配比為樹脂占1.6%,固化劑占0.4%,其余為砂。砂為新砂舊砂混合使用,新砂和舊砂配比為1:3。鑄件切割冒口后進行1100℃正火處理。正火保溫時間為6h。正火后鑄件毛坯機加工成530mm×180mm×25mm的試板,開60°V型坡口,采用Φ1.2mm的JQ?MG50-6焊絲進行GMAW多層多道焊。焊前試樣預熱150℃,控制層間溫度不大于300℃,焊后緩冷。
剎車轂用Mn-V鋼焊后接頭存在一定程度的淬硬性,易導致接頭脆性開裂。焊后對接頭進行時效處理,焊接接頭塑韌性得到改善,通過第二相強化和細晶強化,提高了接頭的綜合力學性能。在500℃時效30min,試樣獲得最佳的力學性能,屈服強度達到560MPa,抗拉強度達到715MPa。熱影響區是整個接頭的薄弱環節,拉伸試樣均斷裂在焊接接頭熱影響區。對剎車轂焊后進行時效處理可以改善接頭的塑韌性,時效后接頭由脆性斷裂轉為韌性斷裂。時效溫度超過300℃,時效時間為30min時,即體現為塑性斷裂。